刘勇胜:节支千万元的“技术大拿”
03.02.2016 13:33
本文来源: 哈尔滨铁路局
刘勇胜子承父业,17岁就入了工务这一行儿,干过工区隧道工、线路工,当过车间技术员、领工员……现任段技术科科长、高级工程师。他爱琢磨肯钻研,闲暇之余更是书不离手,参加工作不久便在技术上崭露头角,成为同行中的佼佼者。
2012年4月,刘勇胜带领段技术革新攻关小组,自行研发的撅断钢轨专用机具——静弯机,实现了对26个以往无法定性及疑似伤损钢轨的伤损结构、走向、位置的准确研判。通过了长达100天的试用期后,于当年申请了国家专利。如果在专业厂家购买此类产品需40多万元,而他们自制的这种静弯机仅花了4.5万元,节省成本30多万元。至今,他们已用自制静弯机探测伤损轨70根,并将撅断后的钢轨与对应的波形制成教具应用于现场教学,弥补了探伤作业缺少现场教学材料的不足,使现场钢轨探伤质量得以大幅提升,目前这个段已连续4年未发生线路“三折”。
2013年10月,刘勇胜设计研发的宽准混合菱形交叉砼枕道岔,在满洲里口岸站成功投用,使连接5个作业场、最繁忙咽喉岔区——415号道岔通过速度由10公里/小时提升至30公里/小时,制约口岸站多年的列车编组效率低难题彻底得到解决。为确保砼枕轨道结构强度达标,他不仅负责设计线路构造图,还推着轮对到岔区反复试验,对比数据,不断调整完善设计方案,直至正式组织更换施工。并于当年获得了全局科技创新成果奖,截至目前,国内尚无同类技术。
去年,这个段全年道岔维修费由344万元调整为172万元,费用被压缩了一半。作为全局运量最大的线路区段滨洲线,设备消耗量大,每年需更换的基本轨和护轨就达60根,仅购置费就需67万元。“利用技术上的创新,做强做优线路质量,填补资金上的不足”是刘胜勇多年坚持技术革新的初衷。从去年初开始,他就着手设计研制道岔大轨件加工设备,以满足段管内滨洲线设备质量要求。通过深入现场测量,认真计算分析数据,向铁道专业生产厂家征求意见,反复修改,几易设计方案。在半年时间里,他不仅研制出加工机床,还利用它成功生产出线路基本轨38根、护轨17根,此项共节省设备投入支出73万元,节约成本支出60万元。 (来源:哈尔滨铁道报 记者 刘雅华 特约记者 刁志超 编辑 康健)
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03.02.2016 13:33
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