大庆油田第九采油厂降低成本增效“法门多”
成本、效益一直是油田生产始终相随的因与果,大庆油田第九采油厂在降本增效上砥砺前行。从源头抓效益、从管理控效益、从细节找效益,不断探索,走出了一条降本增效的康庄大道。
“宝贝疙瘩”探索效益开发之路
齐平2和龙26两个致密油实验区是这个厂的“宝贝疙瘩”。7月1日的报表上显示,龙26平-5井日产量可达近30吨,此时,距其投产已超过9个月。
采油九厂日产量达3吨即被列为高产井,大部分油井日产量维持在1吨多。这口井的产量贡献,可谓以一当十。
产量越高越好吗?水平段2000米日产量12吨,与水平段1000米日产量10吨相比,后者产量低,但开发效益更好。
一口致密油井的投资是常规油井10倍以上,效益始终是致密油开发中的一大制约。
在龙26-平46井等3口井的施工现场,为降低成本,作业队启动平台钻井模式,可将搬家时间从3天缩至8个小时。按3口井2次搬家计算,至少节省5天。
4月底,作业队在2平台和3平台实施首个工厂化压裂,即两个平台共用蓄水池和水源井,仅此一项至少节约投资百万元。
对标管理挖潜效益空间
2014年,采油九厂开展了抽油机井检泵率对标管理,短短几个月已累计节省作业费用74.4万元。
检泵率越低,作业成本就越低,作业费用越节省。
技术人员对免修期不足一年的438口井历次作业情况、泵径、杆柱组合、功图、液面、清防蜡现状等因素进行了分析,查找单井存在的主要问题,有针对性地制定工作制度调整、清防蜡等预防措施,保证井筒状况良好。
技术人员制定了各作业区优化施工方案、不动管柱作业、大泵井重点管理等29项作业井治理对策;对新投产井明确了把关好替喷、方案设计、下泵施工、动态调整、跟踪处理五个环节的管理方法;对正常生产井制定了工作制度调整、清防蜡制度调整等措施,保证井筒状况良好。
截至目前,共实施优化施工方案、工作制度调整、调整加药热洗周期等措施共计652井次,跟踪管理作业井306井次,及时处理作业问题井22井次。检泵率仅为6.3%,比计划降低了2个百分点。
站库管理实现无纸化办公
站库管理信息化平台是采油九厂实现普通站库无纸化运行的一项“利器”。
该平台实现了对联合站内油水各系统的管理、安全、设备、计量及地面工程专业制度、标准、规范、报表、记录、台帐等内容的电子化管理。
利用防爆式巡检器进行巡检录入实现了站库各类资料、报表的即时录入、汇总分析、长期保存、相关报表自动生成、既节省了纸张的消耗,大幅减少了岗位员工及资料员的工作量,又提高了工作的效率和质量。
实现了计量仪表系统管理、炉效测试自动生成分析报表、站库基本信息汇总、风险写实、异常工况自动判断等功能。
规范了岗位安全有效巡检,杜绝了漏检、误检造成的安全事故,做到了异常工况的及时发现及时解决,保证了岗位安全运行。
专业化施工让作业员工效率上台阶
从今年年初,采油九厂作业施工采取专业化模式,该厂作业大队作业四队从实施专业化施工模式运行6个月以来,与传统施工模式对比可提效20%。
优化后分工更合理明确,提高了工作效率。保障班组负责作业井的搬家、立放井架、铺防渗布、搭管杆桥、清理井场、交井等工作;生产班组负责接井、管柱起下、收尾工作。
优化后提高了搬迁速度,采取拖挂式搬迁,配置3牵引车即可将3套板房拖走,增加安全可靠性。
优化后减少了风险控制点的检查,提高了安全系数和施工效率。生产班组的安全点项检查只集中在了施工井口上,由以往需要检查的43个点项减少到目前的25个,其它的18个点项由保障班组负责。(罗旋 首席记者 陈新明)
编辑:王薇